新型磨煤噴粉機是將煤塊破碎并磨成煤粉的機械,它是煤粉爐的重要輔助設備。磨煤過程是煤被破碎及其表面積不斷增加的過程。要增加新的表面積,克服固體分子間的結合力,因而需消耗能量。煤在磨煤機中被磨制成煤粉,磨煤機主要是通過壓碎、擊碎和研碎三種方式進行。其中壓碎過程消耗的能量較省。研碎過程費能量。
新型磨煤噴粉機風量偏差的主要原因
(1)煤粉機的一次風量取決于其給煤量,且冷熱風混合時呈直角混合;隨煤量及煤質的變化,冷熱風調節檔板組合開度變化造成氣流分布頻繁改變,導致所測得的差壓不具代表性;在運行調整過程中,熱風調節檔板控制出口溫度,冷風調節檔板控制人口風量。
(2)通過文丘里管測風裝置風量都需折算成標準的體積流量,經過溫度的修正。由于原混合風溫的測點安裝在測風裝置前直管段人口處(即彎頭處),并且距冷熱風混合距離短,溫度場不可能均勻,從而導致所測溫度與差壓探頭處溫度存在偏差,影響流量的測量精度。
(3)測風裝置前后直管段太短。文丘里管d865mm,其前后直管段分別為1036 mm、830 mm,文丘里管前直管段遠小于測試要求的5倍當量直徑。正是因風道中測風裝置布置不合理,再加上風道彎頭和膨脹節以及冷熱風調節檔板開度的影響,使測風裝置處在不穩定流場中,測量截面處氣流分布不均勻,所測得的差壓不具代表性。從實際測量情況看,測量截面氣流偏向一側,并在局部地區有氣流回旋。
新型磨煤噴粉機啟動時,待空車運轉正常,再打開漏斗、閘門,以防啟動超負荷。煤粉機在點火前,清理燃燒平臺,木材點旺后,先開小噴煤管4-5分鐘后,再打開噴煤管,應適當控制進煤量,風量逐漸增大,在正常情況下,火焰為紅色帶黃,出煙孔冒白煙,煤粉燃燒較 。點火時要用煙煤,當爐溫升至700度以上時,可用白煤或其它煤種。爐溫升至400-500度時,為了調節爐內前后溫差,大噴口擋火磚可以逐漸減低。
新型磨煤噴粉機轉動部分保持潤滑,如發現不正常撞擊聲,應立即停車檢查,運轉時需保持煤量正常輸送,嚴禁開空車,以防冷風進爐影響爐溫。在使用中要經常檢查分離器回流管,不要堵塞。原煤應先經過破碎機破碎,使煤塊粒度不超過2立方厘米,原煤要干燥,嚴禁鐵塊進入機內以防事故發生。
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